Mardi 17 juin

La rencontre du 17 juin s’est fait sans thème pré-déterminé mais nous fûmes plus nombreux que d’habitude (.Vince, Eric, Franck, Ntrs, Yaug, Stéphane …). Il y eût quelques discussions autour de FesThi’Sciences qui s’était déroulé le week-end passé. Un bilan positif, avec de nombreuses visites (surtout pour une première), une bonne ambiance et l’envie de préparer la version 2015 pour donner une place plus importante au fablab et à ses futures réalisations.

Nous avons passé en revue les travaux que Fred et Stéphane s’apprêtaient à effectuer le lendemain (ouverture d’un passage entre deux pièces et installation de vitres entre toutes les autres pièces pour avoir une bonne visibilité de toute les salles depuis la pièce principale.

La soirée s’est poursuivie avec quelques modifications sur une Prusa i3 par Ntrs et les essais (finalement couronnés des succès) de Franck de piloter un moteur pas-à-pas avec un DigiSpark et une alim sous-dimensionnée (:-)).
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Prochaines séances Lundi 23 juin après-midi (vers 15h00) et mardi 24 de 20h00 à minuit.

Pour avoir plus d’informations rejoignez-nous sur le forum (http://forum.thilab.fr).

Résumé des ateliers passés

Mardi dernier avait lieu la cinquième rencontre dans le local du Thilab, il est donc temps de faire un petit résumé de nos projets. Pour l’instant ça ressemble un peu à du camping, puisque l’électricité n’est pas encore branchée et que le mobilier se résume à 5 chaises et quelques tables (pliantes, tréteaux etc).

IMG_1929Le premier atelier a eu lieu le lundi 20 mai et nous étions 4 ‘pionniers’. Ntrs avait proposé de passer en revue les logiciels utilisés dans le cadre de l’impression 3D. Nous avons réussi à récupérer un peu d’électricité via le local technique mais malgré tour, vers 22h00 il a commencé à faire bien noir (cf photo). C’est là que .vince a bluffé tout le monde … fiat lux !. Le premier hack du fablab venait de se produire ! Ceci nous a permis de poursuivre l’aventure jusque minuit environ et à parler des futurs projets.

 

 

 



IMG_1957Le deuxième atelier a eu lieu le mardi 27 mai. Franck avait ramené un petit robot qui devrait pouvoir se bidouiller (cf photo). Ntrs avait ramené les impressions 3D réalisés dans la semaine et en particulier un tentative de Joystick modélisé par mes soins avec SketchUp. Le but était de faire une coque pour des joysticks d’arcade. Le résultat fut assez décevant. Le joystick, composé d’une poignée, n’était pas assez résistant, trop gros, et la poignée pas adaptée à des mains d’adulte (et probablement pas à des mains d’enfant non plus :-(). Ntrs avait également amené des pièces pour commencer à monter une Rostock mini (imprimante 3D). Pour ma part j’avais amené toutes les pièces nécessaires au montage de ma Foldarap 2.0 et je comptais sur Franck pour me donner un coup de main puisqu’il en possède une en version 1.0. La documentation étant assez peu fournie sur certains points (surtout la partie électronique / plateau chauffant) il a pu me donner quelques bons conseils pour avancer.
Le troisième atelier a eu lieu de Jeudi 29 mai dans l’après-midi. Ntrs avait amené sa Rostock-mini et moi ma Foldarap toujours en cours de montage.

 

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Le quatrième atelier a eu lieu samedi 31 mai dans l’après midi. Yaug et Ntrs ont travaillé de concert sur le montage d’un kit « suiveur de ligne » destiné à la rencontre robotique TechnoBot organisée par TechTic&Co le vendredi 13 juin. Le montage et les soudures ont pu être réalisés à cette occasion.

 

 

 

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Le cinquième atelier a eu lieu mardi 4 juin de 20h00 à 1h00 du matin. Ntrs avait amené des grandes feuilles de papier sur lesquelles des pistes ont été « dessinées » avec du ruban adhésif d’électricien dans le but de tester le robot suiveur de ligne susmentionné. Les premiers essais ne furent pas très concluants, le robot ressemblant plus à un chien fou cherchant sa balle dans l’herbe … c’était sans compter sur Franck qui après analyse rapide de l’objet en a conclu que certaines pièces n’étaient pas à leur place et que la doc de montage n’était pas parfaite. Après avoir démonté les différentes parties et remonté le tout dans le bon sens le robot était enfin capable de suivre une ligne même dans des conditions difficiles (papier gondolé, ruban adhésif qui se décolle …). J’avais également amené ma Foldarap qui était presque fonctionnelle et les personnes présentes ont pu assisté à sa première extrusion de filament et un peu plus tard à la première véritable impression digne de ce nom (avant il a fallu régler correctement la hauteur du plateau, placer le dernier détecteur de fin de course (celui de l’axe Z). Après quelques problèmes d’adhésion l’impression fut couronnée de succès !

Plus de photos ici et .

Prochaine rencontre le mardi 10 juin à 20h00. Rejoignez-nous (mais amenez une chaise, on est un peu short pour l’instant).